一、造(zào)成加工精(jīng)度異常故(gù)障的原因(yīn)
造成加工(gong)精度異常(cháng)故障的原(yuan)因隐蔽性(xing)強,診斷難(nan)度比較大(da)。筆者根據(jù)多年實踐(jiàn)經驗,歸納(na)出五個主(zhu)要原因:機(jī)床進給單(dan)位被改動(dong)或變化;機(jī)床各個軸(zhóu)的零點偏(pian)置異常;軸(zhou)向的反向(xiàng)間隙異常(chang);電機運行(hang)狀态異常(chang),即電氣及(jí)控制部分(fen)異常;機械(xiè)故障,如絲(sī)杠,軸承,軸(zhóu)聯器等部(bù)件。另外加(jia)工程序的(de)編制,刀具(jù)的選擇及(jí)人爲因素(sù),也可能導(dǎo)緻加工精(jing)度異常。金(jin)屬加工微(wēi)信,内容不(bu)錯,值得關(guān)注。
二、數控(kong)機床故障(zhang)診斷原則(zé)
1.先外部後(hòu)内部數控(kòng)機床是集(jí)機械,液壓(ya),電氣爲一(yi)體的機床(chuáng),故其故障(zhàng)的發生也(yě)會由這三(sān)者綜合反(fǎn)映出來。維(wéi)修人員應(ying)先由外向(xiàng)内逐一進(jin)行排查,盡(jìn)量避免随(sui)意地啓封(feng),拆卸,否則(ze)會擴大故(gù)障,使機床(chuáng)喪失精度(du),降低性能(néng)。
2.先機械後(hou)電氣一般(ban)來說,機械(xiè)故障較易(yi)發覺,而數(shu)控系統故(gu)障的診斷(duan)則難度較(jiao)大些。在故(gù)障檢修之(zhi)前,首先注(zhu)意排除機(jī)械性的故(gu)障,往往可(kě)達到事半(bàn)功倍的效(xiào)果。
3.先靜後(hou)動先在機(ji)床斷電的(de)靜止狀态(tai)下,通過了(le)解,觀察,測(cè)試,分析,确(que)認爲非破(pò)壞性故障(zhang)後,方可給(gěi)機床通電(dian);在運行工(gong)況下,進行(hang)動态的觀(guan)察,檢驗和(he)測試,查找(zhao)故障。
而對(dui)破壞性故(gu)障,必須先(xian)排除危險(xiǎn)後,方可通(tōng)電。
4.先簡單(dān)後複雜當(dāng)出現多種(zhong)故障互相(xiang)交織掩蓋(gài),一時無從(cóng)下手時,應(yīng)先解決容(rong)易的問題(ti),後解決難(nán)度較大的(de)問題。往往(wǎng)簡單問題(tí)解決後,難(nán)度大的問(wèn)題也可能(neng)變得容易(yì)。
三、數(shu)控機床故(gù)障診斷方(fang)法
1.直觀法(fa)(望聞問切(qie))問-機床的(de)故障現象(xiàng),加工狀況(kuang)等;看-CRT報警(jǐng)信息,報警(jǐng)指示燈,電(diàn)容器等元(yuan)件變形煙(yān)熏燒焦,保(bǎo)護器脫扣(kou)等;聽-異常(cháng)聲響;聞-電(dian)氣元件焦(jiao)糊味及其(qí)它異味;摸(mo)-發熱,振動(dong),接觸不良(liang)等。金屬加(jia)工微信,内(nei)容不錯,值(zhi)得關注。
3.隔(ge)離法一些(xie)故障,難以(yi)區分是數(shù)控部分,還(hái)是伺服系(xi)統或機械(xiè)部分造成(cheng)的,常采用(yòng)隔離法。
4.同(tóng)類對調法(fa)用同功能(néng)的備用闆(pǎn)替換被懷(huai)疑有故障(zhang)的模闆,或(huò)将功能相(xiàng)同的模闆(pǎn)或單元相(xiàng)互交換。
5.功(gōng)能程序測(cè)試法将G,M,S,T,功(gong)能的全部(bù)指令編寫(xie)一些小程(chéng)序,在診斷(duan)故障時運(yun)行這些程(cheng)序,即可判(pan)斷功能的(de)缺失。
四、加(jia)工精度異(yi)常故障診(zhěn)斷和處理(li)實例
故(gù)障診斷:調(diao)查中了解(jiě)到,故障是(shi)忽然發生(shēng)的。機床在(zài)點動,在手(shou)動輸入數(shu)據方式操(cao)作下各個(ge)軸運行正(zheng)常,且回參(cān)考點正常(chang),無任何報(bào)警提示,電(dian)氣控制部(bù)分硬故障(zhàng)的可能性(xing)排除。應主(zhǔ)要對以下(xià)幾個方面(miàn)逐一進行(hang)檢查。金屬(shǔ)加工微信(xin),内容不錯(cuò),值得關注(zhu)。
檢查機床(chuang)精度異常(chang)時正在運(yun)行的加工(gong)程序段,特(tè)别是刀具(jù)長度補償(cháng),加工坐标(biāo)系(G54-G59)的校對(duì)和計算。
在(zai)點動方式(shi)下,反複運(yun)動Z軸,經過(guo)視,觸,聽,對(duì)其運動狀(zhuàng)态診斷,發(fa)現Z向運動(dòng)噪音異常(chang),特别是快(kuài)速點動,噪(zao)音更加明(míng)顯。由此判(pàn)斷,機械方(fāng)面可能存(cun)在隐患。
檢(jian)查機床Z軸(zhóu)精度。用手(shou)搖脈沖發(fa)生器移動(dòng)Z軸,(将其倍(bèi)率定爲1×100的(de)擋位,即每(mei)變化一步(bù),電機進給(gei)0.1mm),配合百分(fèn)表觀察Z軸(zhóu)的運動情(qíng)況。在單向(xiang)運動保持(chi)正常後作(zuò)爲起始點(diǎn)的正向運(yun)動,脈沖器(qì)每變化一(yi)步,機床Z軸(zhóu)運動的實(shi)際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說(shuō)明電機運(yùn)行良好,定(ding)位精度也(ye)良好。而返(fan)回機床實(shi)際運動位(wei)移的變化(huà)上,可以分(fen)爲四個階(jiē)段:(1)機床運(yun)動距離d1>d=0.1mm(斜(xié)率大于1);(2)表(biao)現出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜(xié)率小于1);(3)機(ji)床機構實(shí)際沒移動(dong),表現出标(biāo)準的反向(xiang)間隙;(4)機床(chuáng)運動距離(lí)與脈沖器(qì)經定數值(zhi)相等(斜率(lü)等于1),恢複(fu)到機床的(de)正常運動(dòng)。無論怎樣(yang)對反向間(jiān)隙進行補(bǔ)償,其表現(xiàn)出的特征(zheng)是:除了(3)階(jie)段補償外(wài),其他各段(duàn)變化依然(rán)存在,特别(bie)是(1)階段嚴(yán)重影響到(dao)機床的加(jia)工精度。補(bu)償中發現(xian),間隙補償(chang)越大,(1)階段(duàn)移動的距(jù)離也越大(dà)。金屬加工(gōng)微信,内容(rong)不錯,值得(dé)關注。
分析(xī)上述檢查(cha)認爲存在(zài)幾點可能(neng)原因:一是(shi)電機有異(yì)常,二是機(jī)械方面有(yǒu)故障,三是(shì)絲杠存在(zài)間隙。爲了(le)進一步診(zhěn)斷故障,将(jiang)電機和絲(si)杠完全脫(tuō)開,分别對(dui)電機和機(ji)械部分進(jin)行檢查。檢(jiǎn)查結果是(shì)電機運行(hang)正常;在對(dui)機械部分(fèn)診斷中發(fa)現,用手盤(pán)動絲杠時(shí),返回運動(dòng)初始有很(hěn)大的空缺(que)感。而正常(chang)情況下,應(yīng)該能感覺(jiao)到軸承有(you)序而平滑(hua)的移動。
故(gù)障處理:經(jing)過拆卸檢(jian)查發現該(gāi)軸承确實(shí)受損,且有(you)滾珠脫落(luò)。更換後機(ji)床恢複正(zhèng)常。
2.控制邏(luó)輯不妥導(dǎo)緻加工精(jīng)度異常
故(gu)障現象:一(yī)台上海機(jī)床廠家生(sheng)産的加工(gong)中心,系統(tǒng)是Frank.加工過(guò)程中,發現(xian)該機床X軸(zhou)精度異常(cháng),精度誤差(chà)小爲0.008mm,大爲(wèi)1.2mm.故障診斷(duan):檢查中,機(ji)床已經按(àn)照要求設(she)置了G54工件(jian)坐标系。在(zài)手動輸入(rù)數據方式(shì)操作下,以(yǐ)G54坐标系運(yun)行一段程(cheng)序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機(jī)床運行結(jié)束後顯示(shì)器上顯示(shi)的機械坐(zuo)标值爲(X軸(zhou))“-1025.243”,記錄下該(gāi)數值。然後(hòu)在手動方(fang)式下,将機(jī)床點動到(dào)其他任意(yi)位置,再次(cì)在手動輸(shu)入數據方(fāng)式操作下(xia)運行剛才(cái)的程序段(duan),待機床停(ting)止後,發現(xian)此時機床(chuang)坐标數值(zhi)顯示爲“-1024.891”,同(tóng)上一次執(zhi)行後的數(shu)值比較相(xiang)差了0.352mm.按照(zhao)同樣的方(fāng)法,将X軸點(dian)動移動到(dào)不同的位(wei)置,反複執(zhi)行該程序(xù)段,而顯示(shì)器上顯示(shi)的數值都(dōu)有所不同(tóng)(不穩定)。金(jin)屬加工微(wēi)信,内容不(bu)錯,值得關(guan)注。用百分(fen)表對X軸進(jin)行仔細檢(jiǎn)查,發現機(ji)械位置實(shí)際誤差同(tong)數字顯示(shi)出來的誤(wu)差基本一(yī)緻,從而認(ren)爲故障原(yuán)因爲X軸重(zhòng)複定位誤(wu)差過大。對(duì)X軸的反向(xiàng)間隙及定(ding)位精度進(jìn)行檢查,重(zhong)新補償其(qí)誤差值,結(jié)果起不到(dao)任何作用(yòng)。因此懷疑(yí)光栅尺及(jí)系統參數(shù)等有問題(tí)。但爲什麽(me)産生如此(ci)大的誤差(cha),卻又未出(chū)現相應的(de)報警信息(xī)進一步檢(jiǎn)查發現,此(cǐ)軸爲垂直(zhi)方向的軸(zhóu),當X軸松開(kāi)時主軸箱(xiāng)向下掉,造(zào)成了誤差(cha)。
故障處理(li):對機床的(de)PLC邏輯控制(zhi)程序做了(le)修改,即在(zai)X軸松開時(shí),先把X軸使(shi)能加載,再(zài)把X軸松開(kāi);而在X軸夾(jiá)緊時,先把(ba)X軸夾緊後(hòu),再把使能(néng)去掉。調整(zhěng)後機床故(gu)障得以解(jie)決。
3.機床位(wèi)置問題導(dǎo)緻加工精(jing)度異常
故(gù)障現象:一(yī)台杭州産(chan)的立式數(shu)控銑床,配(pèi)備北京KND-10M系(xi)統。在點動(dòng)或加工過(guo)程中,發現(xiàn)Z軸異常。
故(gu)障診斷:檢(jiǎn)查發現,Z軸(zhou)上下移動(dòng)不均勻且(qiě)有噪聲,且(qie)存在一定(ding)間隙。電機(ji)啓動時,在(zai)點動方式(shi)下Z軸向上(shàng)運動存在(zài)不穩定的(de)噪聲及受(shou)力不均勻(yún),且感覺電(diàn)機抖動比(bǐ)較厲害;而(er)向下運動(dong)時,就沒有(you)抖動得這(zhè)麽明顯;停(ting)止時不抖(dǒu)動,在加工(gōng)過程中表(biao)現得比較(jiao)明顯。分析(xi)認爲,故障(zhàng)原因有三(san)點:一是絲(si)杠反向間(jiān)隙很大;二(èr)是Z軸電機(ji)工作異常(chang);三是皮帶(dài)輪受損至(zhi)受力不均(jun1)。但有一個(ge)問題要注(zhu)意的是,停(ting)止時不抖(dǒu)動,上下運(yun)動不均勻(yún),所以電機(ji)工作異常(cháng)這個問題(tí)可以排除(chu)。金屬加工(gong)微信,内容(róng)不錯,值得(de)關注。因此(ci)先對機械(xie)部分診斷(duàn),在診斷測(ce)試過程中(zhōng)沒有發現(xiàn)異常,在公(gōng)差之内。利(lì)用排除法(fa)則,餘下的(de)隻有皮帶(dài)問題了,在(zài)檢測皮帶(dai)時,發覺這(zhe)條皮帶剛(gang)換不久,但(dan)在細心檢(jian)測皮帶時(shi),發現皮帶(dài)内側出現(xiàn)不同程度(dù)的受損,很(hen)明顯是受(shou)力不均所(suǒ)至,是什麽(me)原因造成(chéng)的呢在診(zhěn)斷中發現(xian)電機放置(zhì)有問題,即(jí)裝夾的角(jiǎo)度位置不(bú)對稱造成(chéng)受力不均(jun1)。
故障處理(li):隻要将電(diàn)機重裝,對(dui)準角度,測(cè)量好距離(li)(電機與Z軸(zhou)的軸承),皮(pí)帶兩邊(長(zhǎng)度)要均勻(yún)。這樣,Z軸上(shàng)下移動不(bú)均勻且有(you)噪聲及抖(dou)動現象就(jiù)消除了,Z軸(zhóu)加工恢複(fú)正常。
4.系統(tong)參數未優(you)化,電機運(yùn)行異常
導(dǎo)緻加工精(jīng)度異常系(xi)統參數主(zhǔ)要包括機(ji)床進給單(dān)位,零點偏(pian)置,反向間(jiān)隙等。例如(rú)Frank數控系統(tǒng),其進給單(dan)位有公制(zhì)和英制兩(liang)種。在機床(chuáng)修理過程(chéng)中對于局(ju)部處理,常(cháng)常影響到(dao)零點偏置(zhi)和間隙的(de)變化,故障(zhang)處理完畢(bì)後應作适(shi)時的調整(zheng)和修改;另(lìng)一方面,由(you)于機械磨(mó)損嚴重或(huò)連接位松(sōng)動也可能(neng)造成參數(shù)實測值的(de)變化,需要(yào)對參數做(zuò)相應的修(xiū)改才能滿(man)足機床加(jiā)工精度的(de)要求。
故障(zhàng)現象:一台(tái)杭州産的(de)立式數控(kong)銑床,配備(bei)北京KND-10M系統(tong)。在加工過(guo)程中,發現(xian)X軸精度異(yì)常。
故障診(zhěn)斷:檢查發(fā)現X軸存在(zài)一定間隙(xì),且電機啓(qǐ)動時存在(zai)不穩定的(de)現象。用手(shou)觸摸X軸電(diàn)機時感覺(jiao)電機拉動(dong)比較厲害(hài),停止時拉(lā)動不明顯(xiǎn),尤其是點(diǎn)動方式下(xià)比較明顯(xiǎn)。分析認爲(wei),故障原因(yin)有兩點:一(yī)是絲杠反(fǎn)間隙很大(dà);二是X軸電(dian)機工作異(yì)常。
通過對(dui)數控機床(chuang)加工精度(du)異常故障(zhang)診斷和處(chù)理方法的(de)探讨,把實(shí)習生産中(zhong)所遇到的(de)實際問題(tí)及解決方(fang)法加以歸(guī)納,充實了(le)教學内容(rong)并滲透到(dào)生産實踐(jian)中,不但讓(ràng)學生掌握(wo)了解決問(wen)題的方法(fa),更重要的(de)是培養了(le)學生實際(jì)操作能力(li),運用知識(shí)分析和解(jie)決問題的(de)能力,達到(dào)技工學校(xiào)教育教學(xué)的目标,使(shi)學生成爲(wei)适應市場(chang)需求的實(shi)用型人才(cai)。
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